<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retrofit &#8211; Retrofit</title>
	<atom:link href="https://wwd-retrofit.org/category/retrofit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wwd-retrofit.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 15:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/cropped-android-chrome-192x192-1-32x32.webp</url>
	<title>Retrofit &#8211; Retrofit</title>
	<link>https://wwd-retrofit.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233745465</site>	<item>
		<title>MAK RETROFIT</title>
		<link>https://wwd-retrofit.org/mak-723plus-retrofit/</link>
					<comments>https://wwd-retrofit.org/mak-723plus-retrofit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poncha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[723 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahlregler]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wwd-retrofit.org/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[Woodward 723PLUS durch FLEX500 Neues Leben für einen 15 Jahre alten Öltanker Ein Schiff ist nur so zuverlässig wie sein Herzstück – der Motor. Doch was passiert, wenn die Mechanik noch topfit ist, die Steuerungstechnik aber langsam zum „Oldtimer“ wird? Wir haben gerade ein spannendes&#160;Retrofit-Projekt&#160;abgeschlossen, das genau hier ansetzt. Ein 15 Jahre alter Öltanker mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Woodward 723PLUS durch FLEX500</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Neues Leben für einen 15 Jahre alten Öltanker</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Ein Schiff ist nur so zuverlässig wie sein Herzstück – der Motor. Doch was passiert, wenn die Mechanik noch topfit ist, die Steuerungstechnik aber langsam zum „Oldtimer“ wird? Wir haben gerade ein spannendes&nbsp;<strong>Retrofit-Projekt</strong>&nbsp;abgeschlossen, das genau hier ansetzt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ein 15 Jahre alter Öltanker mit einem robusten&nbsp;<strong>MAK-Single-Engine-Motor</strong>&nbsp;erhielt im Zuge seiner regulären Überholung ein digitales Upgrade, das den Arbeitsalltag der Crew grundlegend verändert.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Warum ist die Entscheidung auf <strong>FLEX500 </strong>gefallen?</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Modernes Gerät mit allen denkbaren Zulassungen.</li>



<li>Wird mit gleicher Software programmiert.</li>



<li>Hohe Anzahl der Ein-/Ausgänge erlaubt auf die Erweiterungskarte (<strong>TWIDO</strong>) zu verzichten.</li>



<li>und weiter, weiter &#8230;..</li>
</ul>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-f6c932dc wp-block-group-is-layout-constrained" style="padding-right:var(--wp--preset--spacing--80);padding-left:var(--wp--preset--spacing--80)">
<figure class="wp-block-jetpack-image-compare"><div class="juxtapose" data-mode="horizontal"><img fetchpriority="high" decoding="async" id="1358" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-723-PLUS.webp" alt="" width="1500" height="2226" class="image-compare__image-before"/><img decoding="async" id="1359" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-FLEX500.webp" alt="" width="1500" height="2226" class="image-compare__image-after"/></div><figcaption>Steuerschrank vor und nach Umbau</figcaption></figure>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">Abschied von der „Fehlersuche im Dunkeln“</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Früher hieß es bei Störungen oft: Suchen, Raten, Hoffen. Ohne moderne Visualisierung tappte die Crew bei der Fehlersuche buchstäblich im Dunkeln. Damit ist jetzt Schluss. Wir haben das alte Motorsteuergerät durch unser hochmodernes&nbsp;<strong>FLEX-500</strong>&nbsp;ersetzt und um ein intuitives&nbsp;<strong>HMI (Human-Machine Interface)</strong>&nbsp;ergänzt.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Die Vorteile des Upgrades auf einen Blick</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Die Modernisierung bringt handfeste Vorteile für den Schiffsbetrieb:</p>



<div class="wp-block-group is-nowrap is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-995f960e wp-block-group-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Laptop-1024x768.webp" alt="" class="wp-image-1364" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Laptop-1024x768.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Laptop-300x225.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Laptop-768x576.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Laptop.webp 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Trend-1024x768.webp" alt="" class="wp-image-1365" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Trend-1024x768.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Trend-300x225.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Trend-768x576.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-Trend.webp 1500w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-display-1024x768.webp" alt="" class="wp-image-1366" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-display-1024x768.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-display-300x225.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-display-768x576.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MAK-Retrofit-display.webp 1500w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>7-Zoll-Visualisierung:</strong>&nbsp;Ein kristallklares Display liefert alle Statusanzeigen und Fahrdaten in Echtzeit.</li>



<li><strong>Intuitive Konfiguration:</strong>&nbsp;Über eine PC-Schnittstelle hat die Crew Zugriff auf alle notwendigen Informationen und detaillierte Beschreibungen – das macht die Bedienung sicher und transparent.</li>



<li><strong>Schlankere Hardware:</strong>&nbsp;Durch die hohe Anzahl an Ein- und Ausgängen am FLEX-500 wird die alte TWIDO PLC überflüssig. Weniger Bauteile bedeuten weniger potenzielle Fehlerquellen.</li>



<li><strong>Rechtssicherheit:</strong>&nbsp;Das Wichtigste für den Betreiber: Das modernisierte Programm basiert auf dem Original-Code. Somit gibt es&nbsp;<strong>keinerlei Probleme mit der Klassifizierung</strong>. Es wurde lediglich das Originalprogramm in Version GAP2 in die neueste GAP4 konvertiert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>„ Moderne Technik trifft bewährte Mechanik: So machen wir Bestandsschiffe fit für die nächsten Jahrzehnte.“</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">Rekordverdächtige Einbauzeit</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Das Beste zum Schluss: Ein solcher Umbau des Schaltschranks ist kein wochenlanges Mammutprojekt. Wir haben den Austausch innerhalb von&nbsp;<strong>nur einem einzigen Tag</strong>&nbsp;realisiert. Das bedeutet für den Reeder:&nbsp;<strong>Maximale Modernisierung bei null Betriebsausfall.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Wir wünschen der Crew allzeit gute Fahrt mit ihrer neuen, digitalen Kommandozentrale!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wwd-retrofit.org/mak-723plus-retrofit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MFR2 Defekt. Was nun?</title>
		<link>https://wwd-retrofit.org/mfr2-replacement/</link>
					<comments>https://wwd-retrofit.org/mfr2-replacement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poncha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 20:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[easYgen3000XT]]></category>
		<category><![CDATA[GCP30]]></category>
		<category><![CDATA[MFR2]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wwd-retrofit.org/?p=1326</guid>

					<description><![CDATA[es kommt sehr oft in letzter Zeit, dass seit Jahrzehnten zuverlässiges Gerät Woodward MFR2 versagt hat. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein: ob verkohlten Terminals für die Strommessung oder defekter DC/DC Spannungsregler&#8230; Es wird klar, da muss jetzt was neues rein. Aber was? Hier ist eine kurze Erläuterung über die Funktion und Möglichkeiten. Da der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">es kommt sehr oft in letzter Zeit, dass seit Jahrzehnten zuverlässiges Gerät Woodward MFR2 versagt hat. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein: ob verkohlten Terminals für die Strommessung oder defekter DC/DC Spannungsregler&#8230; Es wird klar, da muss jetzt was neues rein. Aber was?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hier ist eine kurze Erläuterung über die Funktion und Möglichkeiten.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="488" height="290" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/Woodward-MFR2.webp" alt="" class="wp-image-1327" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/Woodward-MFR2.webp 488w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/Woodward-MFR2-300x178.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 488px) 100vw, 488px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Da der MFR2 in den meisten Anlagen als Schutzgerät mit Synchronisierfunktionen und nicht als vollwertige Generatorsteuerung installiert war, wurden die wichtigsten Aufgaben wie Startvorbereitung, Gasqualitätsüberwachung, Drucküberwachung, Überwachung der Nebenaggregate usw. von einer zentralen Steuerung (SPS) übernommen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Kommunikation zwischen MFR2 und SPS erfolgte in den meisten Fällen über einen Feldbus und in einigen Fällen über digitale und analoge Ein- und Ausgänge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Im Gegensatz zu modernen Geräten sind die meisten Ein- und Ausgänge des MFR2 fest definiert und selbst wenn die Parametrierung nicht bekannt ist oder nicht geladen werden kann, lässt sich die Funktion aus dem Anschlussplan anhand der Standardbelegung ableiten:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-pinout.svg" alt="" class="wp-image-1328"/></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Austausch eines defekten MFR2 durch easYgen3000XT</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Während bei einem MFR2 ohne Busanbindung die Frage der Modernisierung recht einfach ist und die einfachste Antwort sofort einfällt –&nbsp;<a href="https://www.turner-ecs.com/en_GB/shop/easygen-3100-3200-xt-serie-4244?search=3200#attr=8,11,12" target="_blank" rel="noreferrer noopener">easYgen 3200XT oder easYgen3200XT-Lite</a>, sollte man sich in anderem Fall diese Fragen stellen:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Kann SPS-Gruppe angepasst werden, so dass Daten über Modbus TCP gelesen werden können?</li>



<li>Welcher Feldbus verwendet wird?</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ich habe hier noch die bekannten PNs der je gebauten MFR2 zusammengefasst und nach Interface sortiert, damit ihr euch einen schnellen Überblick verschaffen könnt.</p>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary><strong>MFR2 mit Profibus</strong></summary>
<ul class="wp-block-list">
<li>8440-1059</li>



<li>8440-1102</li>



<li>8440-1105</li>



<li>8440-1285</li>



<li>8440-1364</li>



<li>8440-1428</li>



<li>8440-1431</li>



<li>8440-1436</li>



<li>8440-1449</li>



<li>8440-1528</li>



<li>8440-1617</li>



<li>8440-1663</li>



<li>8440-1679</li>



<li>8440-1681</li>



<li>8440-1695</li>



<li>8440-1744</li>



<li>8440-1761</li>



<li>8440-1765</li>



<li>8440-1787</li>



<li>8440-1836</li>



<li>8440-1866</li>



<li>LR20988</li>



<li>LR21306</li>
</ul>
</details>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary><strong>MFR2 mit Modbus RTU</strong></summary>
<ul class="wp-block-list">
<li>8440-1335</li>



<li>8440-1399</li>



<li>8440-1410</li>



<li>8440-1542</li>



<li>8440-1665</li>



<li>8440-1694</li>



<li>8440-1829</li>



<li>LR21121</li>



<li>LR21305</li>
</ul>
</details>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary><strong>MFR2 mit RK512</strong></summary>
<ul class="wp-block-list">
<li>8440-1051</li>
</ul>
</details>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary><strong>MFR2 mit nur CAN-BUS</strong></summary>
<p class="wp-block-paragraph">8440-1002<br>8440-1039<br>8440-1058<br>8440-1076<br>8440-1210<br>8440-1286<br>8440-1287<br>8440-1298<br>8440-1303<br>8440-1316<br>8440-1323<br>8440-1340<br>8440-1347<br>8440-1348<br>8440-1360<br>8440-1362<br>8440-1373<br>8440-1403<br>8440-1405<br>8440-1407<br>8440-1409<br>8440-1409.EXP<br>8440-1442<br>8440-1445<br>8440-1452<br>8440-1465<br>8440-1537<br>8440-1546<br>8440-1594<br>8440-1652<br>8440-1660<br>8440-1674<br>8440-1729<br>8440-1732<br>8440-1733<br>8440-1734<br>8440-1735<br>8440-1794<br>8440-1802<br>8440-1815<br>8440-1828<br>8440-1838<br>8440-1839<br>8440-1852<br>8440-2094<br>8440-2099<br>8440-2102<br>8440-2104<br>LR20061<br>LR20146<br>LR20437<br>LR20685<br>LR20696<br>LR20710<br>LR20737<br>LR20843<br>LR21151<br>LR21302</p>
</details>



<p class="wp-block-paragraph">Nachfolgend werden einige Vorschläge dargestellt, die ein Retrofit ermöglichen, bei dem die übergeordnete Steuerung nicht angepasst werden muss. Das Datenprotokoll sowie das Medium des neuen Geräts werden mit dem alten identisch sein.</p>



<h3 class="wp-block-heading">easYgen3200XT</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Diese Generatorsteuerung eignet sich am besten (eine ausreichende Anzahl von Ein-/Ausgängen vorausgesetzt) als Ersatz für einen MFR2. Allerdings ist easYgen überdimensioniert und die meisten Funktionen werden nicht benötigt. Trotzdem ist der Umbau im Vergleich zu anderen Steuerungen am einfachsten, da easYgen eine Weiterentwicklung der MFR-Geräte ist und eine sehr ähnliche Logik besitzt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Das nächste Bild zeigt ein Beispiel wie ein easYgen3200XT als Ersatz für eine defekte MFR2 – Steuerung verdrahtet werden kann.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="996" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/EG3200XT-MFR2-1024x996-1.webp" alt="" class="wp-image-1330" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/EG3200XT-MFR2-1024x996-1.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/EG3200XT-MFR2-1024x996-1-300x292.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/EG3200XT-MFR2-1024x996-1-768x747.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Austausch eines MFR2…SB durch Woodward easYgen3200XT<br><br></figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">In diesem Beispiel wurde das defekte Gerät als Synchronisiergerät und Netzüberwachungsrelais verwendet. Weitere Alarme, Meldungen und Messwerte wurden über Profibus DP an die übergeordnete Steuerung gesendet. Diese wiederum überwacht den gesamten Prozess und regelt die Generatorleistung entsprechend der vom MFR2 gelieferten Messwerte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Auch in der Umbauphase gibt es kaum unerwartete Probleme. Wenn die Leitungen mindestens zehn Zentimeter aus dem Kabelkanal herausgezogen werden können und in der Tür noch Platz für einen Ausschnitt ist – kann es losgehen.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="367" height="400" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement.webp" alt="" class="wp-image-1331" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement.webp 367w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement-275x300.webp 275w" sizes="auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Hier auf dem Bild sieht man deutlich, dass EG3000XT größer als MFR2 ist.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Profibus DP</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Allein aus dem Grund, dass Profibus DP – Standardschnittstelle für Siemens S5 und S7 war, fand dieser in Deutschland meiste Verbreitung.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Für den Austausch eines defekten MFR2…SB -Relais würde ich zwei Möglichkeiten vorschlagen:</p>



<h4 class="wp-block-heading">Aus dem Haus von Woodward</h4>



<p class="wp-block-paragraph">easYgen 3200XT + ESEPRO in neuster Konfiguration.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="479" height="177" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement2.webp" alt="" class="wp-image-1332" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement2.webp 479w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement2-300x111.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 479px) 100vw, 479px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Vor Kurzem hat Woodward in Zusammenarbeit mit ProconX eine neue Firmwareversion veröffentlicht die es ermöglicht Protokoll 5003 des easYgen 3000 ins Profibus DP – Protokoll des MFR2, bzw. GCP-30 umzuwandeln.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vorteile:</strong>&nbsp;Lösung aus dem Haus von Woodward.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nachteil:</strong>&nbsp;Langsame Konvertierung von CAN zu Profibus DP ( es werden neunzig Nachrichten über CAN-BUS zyklisch gesendet bis ein Wert erneuert wird. Bei einer Senderate von 20 ms. sind das 1,8 s.)</p>



<h4 class="wp-block-heading">Eigene Entwicklung</h4>



<p class="wp-block-paragraph">easYgen 3200XT + ein geeigneter Modbus TCP/Profibus DP Konverter.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="479" height="177" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement3.webp" alt="" class="wp-image-1333" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement3.webp 479w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement3-300x111.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 479px) 100vw, 479px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Es wird eine Flashdatei mit einem neuen Protokoll für easYgen erstellt und ein Konverter dafür vorbereitet.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vorteile:</strong>&nbsp;sehr hohe Auffrischungsrate der Datensätze. Sowohl easYgen als auch Protokollkonverter sind standardisierten Industriellen Geräte. Hohe Verfügbarkeit. Schnelle Anpassung (durch mich).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nachteile:</strong>&nbsp;Teilweise schlecht dokumentiert.</p>



<h2 class="wp-block-heading">CAN-OPEN</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Relativ selten wird MFR2 über CAN-OPEN an SPS angebunden.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In der Vergangenheit habe ich versucht einen CAN-BUS Konverter zu entwickeln der am Ausgang CAN-Sendetelegram des MFR hat. Mit einem Erfolg, obwohl die Verfügbarkeit des Konverters nicht sehr hoch war, da das Programm auf einem kleinem Industrie-PC lief und der Rechner übliche Software-Probleme zeigte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Seit Kurzem hat Woodward ein kostenpflichtiges Firmware Update präsentiert – Option K57. Damit werden im easYgen3000XT MFR2, MFR3 und GCP30 – Protokolle emuliert.</p>



<p class="wp-block-paragraph">mit anderen Worten – keine anderen Geräte werden benötigt. Einfach easYgen3000XT mit Option K57 einbauen und an SPS über CAN-BUS anschließen. Das wars.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Option K57 ist auch in dem Fall interessant, wenn in der Anlage mehreren MFRs oder GCPs über GW4 mit dem Leitsystem kommunizieren. Dabei muss aber klar werden, easygen Lastverteilungsnachricht der alten Geräte nicht verarbeiten kann und ein LSG (Load Sharing Gateway) eingebaut werden soll.</p>



<h2 class="wp-block-heading">MODBUS-RTU</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Einzige Alternative, ähnlich wie Eigene Entwicklung, nur mit einem Modbus TCP/Modbus RTU – Schnittstellenkonverter.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="479" height="183" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement4.webp" alt="" class="wp-image-1334" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement4.webp 479w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/MFR2-replacement4-300x115.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 479px) 100vw, 479px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Wenn es noch weiteren Fragen gibt, beantworte ich diese gerne in kürzesten Zeit. Eine kurze Nachricht über Formular genügt.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wwd-retrofit.org/mfr2-replacement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Retrofit im Krankenhaus: GCP-30 weicht easYgen-3500XT</title>
		<link>https://wwd-retrofit.org/retrofit_gcp30_eg3500xt/</link>
					<comments>https://wwd-retrofit.org/retrofit_gcp30_eg3500xt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poncha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[easYgen3000XT]]></category>
		<category><![CDATA[GCP30]]></category>
		<category><![CDATA[Generatorsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<category><![CDATA[easYgen]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[Notstrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wwd-retrofit.org/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[Unser jüngstes Projekt führte uns in ein Krankenhaus, um eine Notstromanlage mit drei 750-kW-Aggregaten zu modernisieren. Da die Bestandssteuergeräte vom Typ GCP-30 spürbar in die Jahre gekommen waren und eine zuverlässige Notstromversorgung im medizinischen Bereich im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig ist, stand der Austausch auf der Agenda. Die Wahl fiel auf den easYgen-3500XT. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Unser jüngstes Projekt führte uns in ein Krankenhaus, um eine Notstromanlage mit drei 750-kW-Aggregaten zu modernisieren. Da die Bestandssteuergeräte vom Typ GCP-30 spürbar in die Jahre gekommen waren und eine zuverlässige Notstromversorgung im medizinischen Bereich im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig ist, stand der Austausch auf der Agenda. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Wahl fiel auf den easYgen-3500XT.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Entscheidung für diesen Regler ist die logische Konsequenz aus bewährten Vorteilen:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Kontinuität beim selben Hersteller,</li>



<li>eine vertraute Systemlogik,</li>



<li>die extrem hohe Flexibilität des easYgen.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ein solcher Umbau ist für uns längst Routine. Dank der Erfahrung aus früheren Projekten, einer präzisen Vorbereitung und einer lückenlosen Dokumentation konnten wir die gesamte Konvertierung in einem extrem engen Zeitfenster durchziehen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Zum Verdrahten benötigt man nur eine solche Seite:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/GCP30-to-EG3500XT.svg" alt="" class="wp-image-1252"/></figure>



<p class="wp-block-paragraph">&#8230; und Geduld.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Der Einsatz war perfekt durchgetaktet: Tag 1 Anreise und Umbau, Tag 2 Inbetriebnahme und Abreise. Um jegliches Risiko zu minimieren, wurde das Zeitfenster bewusst auf Tage ohne kritische Operationen gelegt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ein großes Lob geht an dieser Stelle an den damaligen Schaltschrankbauer: Er hat nicht an der Kabellänge gespart und großzügige Reserven in den Kanälen hinterlassen. So musste keine einzige Leitung mühsam neu gelegt werden, um an den neuen Controller anzuschließen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Das fertige Ergebnis der Modernisierung lässt sich auf den folgenden Bildern sehen.</p>



<figure class="wp-block-jetpack-image-compare"><div class="juxtapose" data-mode="horizontal"><img loading="lazy" decoding="async" id="1247" src="https://i0.wp.com/wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/3xGCP30-zu-2xEG2500XT_01-scaled.webp?ssl=1" alt="GCP30 Retrofit to easYgen3500XTP2 before" width="2560" height="1869" class="image-compare__image-before"/><img loading="lazy" decoding="async" id="1246" src="https://i0.wp.com/wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/3xGCP30-zu-2xEG2500XT_02-scaled.webp?ssl=1" alt="GCP30 Retrofit to easYgen3500XTP2 after" width="2560" height="1869" class="image-compare__image-after"/></div><figcaption>vor und nach Umbau</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="easYgen3000XT back synchronisation" width="1290" height="726" src="https://www.youtube.com/embed/XTl7GzwXdhw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">die ersten Tests waren ein voller Erfolg. Hier ein Abschlusstest &#8211; Rücksynchronisation an Netz nach einem Notstromtest.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wwd-retrofit.org/retrofit_gcp30_eg3500xt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Upgrade auf Woodward 505XT &#038; Protech GII</title>
		<link>https://wwd-retrofit.org/505-upgrade/</link>
					<comments>https://wwd-retrofit.org/505-upgrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poncha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahlregler]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wwd-retrofit.org/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[Ein weiterer Einsatz wurde erfolgreich abgeschlossen! Dieses Mal stand eine umfassende Modernisierung auf dem Plan: Der Austausch von sechs in die Jahre gekommenen&#160;505 Turbinenreglern&#160;und&#160;Protech 203&#160;Systemen durch die aktuelle Generation – den&#160;505XT&#160;und&#160;Protech GII. Zwei Steuerschränke von sechs. In der Schaltschrankfront sieht man eine interessante Kombination: Ein 505E in der Panel-Mount-Ausführung direkt neben einer Bulkhead-Variante des ProTech [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ein weiterer Einsatz wurde erfolgreich abgeschlossen! Dieses Mal stand eine umfassende Modernisierung auf dem Plan: Der Austausch von sechs in die Jahre gekommenen&nbsp;<strong>505 Turbinenreglern</strong>&nbsp;und&nbsp;<strong>Protech 203</strong>&nbsp;Systemen durch die aktuelle Generation – den&nbsp;<strong>505XT</strong>&nbsp;und&nbsp;<strong>Protech GII</strong>.</p>



<div class="wp-block-stackable-feature stk-block-feature stk-block stk-6707ac7 is-style-default" data-v="2" data-block-id="6707ac7"><style>.stk-6707ac7 {--stk-feature-flex-wrap:nowrap !important;}</style><div class="stk-content-align stk-6707ac7-column stk-container stk-6707ac7-container stk--no-background stk--no-padding"><div class="stk-inner-blocks stk-block-content stk-row">
<div class="wp-block-stackable-column stk-block-column stk-column stk-block stk-0206de2" data-v="4" data-block-id="0206de2"><style>.stk-0206de2 {align-self:center !important;}</style><div class="stk-column-wrapper stk-block-column__content stk-container stk-0206de2-container stk--no-background stk--no-padding"><div class="stk-block-content stk-inner-blocks stk-0206de2-inner-blocks">
<p class="wp-block-paragraph">Zwei Steuerschränke von sechs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In der Schaltschrankfront sieht man eine interessante Kombination: Ein 505E in der Panel-Mount-Ausführung direkt neben einer Bulkhead-Variante des ProTech 203. Um den Tiefenunterschied auszugleichen, wurden beim ProTech spezielle Abstandshalter verwendet. So konnte man verhindern, dass das Gerät zu weit nach vorne übersteht, und eine bündige Optik an der Schrankfront erzielen.</p>
</div></div></div>



<div class="wp-block-stackable-column stk-block-column stk-column stk-block stk-1380faa" data-v="4" data-block-id="1380faa"><style>.stk-1380faa {align-self:center !important;}</style><div class="stk-column-wrapper stk-block-column__content stk-container stk-1380faa-container stk--no-background stk--no-padding"><div class="stk-block-content stk-inner-blocks stk-1380faa-inner-blocks">
<div class="wp-block-stackable-image stk-block-image stk-block stk-xm6uuv1" data-block-id="xm6uuv1"><figure><span class="stk-img-wrapper stk-image--shape-stretch"><img loading="lazy" decoding="async" class="stk-img wp-image-1217" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/20260217_090415.webp" width="1280" height="960" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/20260217_090415.webp 1280w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/20260217_090415-300x225.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/20260217_090415-1024x768.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/20260217_090415-768x576.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></span></figure></div>
</div></div></div>
</div></div></div>



<h3 class="wp-block-heading">Hardware-Upgrade: Woodward lernt dazu</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Normalerweise ist dieser Umbau Routine. Ein großes Lob an Woodward an dieser Stelle: Die physischen Maße, das Lochbild und sogar die Parameterstruktur der neuen 505XT sind nahezu identisch mit dem Vorgänger. Da hat jemand mitgedacht und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, was uns die Arbeit im Feld massiv erleichtert.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Unerwartete Hürden beim Protech</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Beim Protech-System stieß ich jedoch auf eine kleine Überraschung. Hier rächte sich ein Fehler aus der Vergangenheit:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Damals wurde fälschlicherweise ein Gerät für die Wandmontage statt für den Schaltschrankeinbau verwendet.</li>



<li>Da die Außenmaße des neuen&nbsp;<strong>Protech GII</strong>&nbsp;zudem ein paar Zentimeter größer sind als die des alten 203ers, passte nichts mehr wie gewohnt.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Die Folge:</strong>&nbsp;Die Schaltschränke mussten kurzfristig mechanisch angepasst werden. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Teams vor Ort konnten wir dieses Hindernis aber schnell überwinden.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="576" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/protech-cutting-768x576-1.webp" alt="" class="wp-image-1184" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/protech-cutting-768x576-1.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/protech-cutting-768x576-1-300x225.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">in der Zukunft sollte man unbedingt die Außenmaßen beachten. In diesem Fall hätte man lieber ein PROTECH in Panel-Mount &#8211; Variante auswählen anstelle des Bulkhead. Diese Variante lässt sich einfacher in der Tür einbauen und dichtet direkt mit dem Gehäuse ab, was den Schaltschrank zusätzlich von dem Staub schützt.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/Protecht-Outline.svg" alt="" class="wp-image-1190"/></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Effizienz-Hack: </h3>



<h5 class="wp-block-heading">Das Steckeradapterset</h5>



<p class="wp-block-paragraph">Ein entscheidender Faktor für den Zeitplan war die Entscheidung des Kunden, auf&nbsp;<strong>Steckeradaptersets</strong>&nbsp;zu setzen.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Zeitersparnis:</strong>&nbsp;Da die digitalen Ein- und Ausgänge bereits fest zugeordnet sind, haben wir pro Gerät mindestens eine Stunde reine Verdrahtungszeit gespart.</li>



<li><strong>Troubleshooting-Vorteil:</strong>&nbsp;Sollte es zu Unstimmigkeiten kommen, lassen sich die alten Geräte testweise in Minuten wieder einstecken. So lässt sich schnell und unkompliziert nachweisen, dass die Hardware steht – und der Fehler vielleicht doch eher bei der SPS-Programmierung der Kollegen liegt.</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="576" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/505-adapter-768x576-1.webp" alt="" class="wp-image-1185" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/505-adapter-768x576-1.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/505-adapter-768x576-1-300x225.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<h5 class="wp-block-heading">Simulation</h5>



<p class="wp-block-paragraph">das besondere an dem 505XT ist, dass gesamte Anlage sich sehr gut mit Hilfe von GAP und NetSim durchsimulileren lässt. Damit können alle Programmierfehler entdeckt werden.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="Woodward 505XT Simulation with NetSim" width="1290" height="726" src="https://www.youtube.com/embed/fp-C9nFOiZc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Mein Fazit für die Praxis</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Man sollte keine Angst vor dem Umbau der 505-Steuerung haben. Mit der richtigen Vorbereitung und dem passenden Zubehör ist der Austausch durch einen Techniker in wenigen Stunden erledigt – und das nahezu ohne den laufenden Prozess unterbrechen zu müssen.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Innerhalb einer Arbeitswoche sechs komplette Systeme modernisiert – ein voller Erfolg!</h4>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/turbine-control-room-1024x768.webp" alt="" class="wp-image-1186" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/turbine-control-room-1024x768.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/turbine-control-room-300x225.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/turbine-control-room-768x576.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/turbine-control-room-1536x1152.webp 1536w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/turbine-control-room-2048x1536.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wwd-retrofit.org/505-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Woodward 702 Locomotive Control</title>
		<link>https://wwd-retrofit.org/702-locomotive-control/</link>
					<comments>https://wwd-retrofit.org/702-locomotive-control/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poncha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[702]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahlregler]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wwd-retrofit.org/?p=1154</guid>

					<description><![CDATA[wenn der Lokomotive der Takt fehlt Was macht man eigentlich mit einer Lokomotive, deren Drehzahlregler den Geist aufgegeben hat? Vor diesem Problem stand kürzlich ein Kunde, dessen Lokomotive mit einem&#160;MAK-Motor&#160;und einem defekten&#160;Woodward 702&#160;bereits seit längerer Zeit außer Betrieb war. Das Erbe der Woodward 702 In Deutschland und weltweit sind noch hunderte dieser Loks im Einsatz. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">wenn der Lokomotive der Takt fehlt</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Was macht man eigentlich mit einer Lokomotive, deren Drehzahlregler den Geist aufgegeben hat? Vor diesem Problem stand kürzlich ein Kunde, dessen Lokomotive mit einem&nbsp;<strong>MAK-Motor</strong>&nbsp;und einem defekten&nbsp;<strong>Woodward 702</strong>&nbsp;bereits seit längerer Zeit außer Betrieb war.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Das Erbe der Woodward 702</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In Deutschland und weltweit sind noch hunderte dieser Loks im Einsatz. Die Besonderheit der damaligen Steuerung: Der Drehzahlsollwert wurde nicht über ein heute übliches analoges Signal eingestellt, sondern über einen Wahlschalter. Mittels&nbsp;<strong>4 binärer Leitungen</strong>&nbsp;ließen sich so&nbsp;<strong>16 verschiedene Drehzahlstufen</strong>&nbsp;anwählen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Als der Regler ausfiel, drängte die Zeit. Eine komplette Umrüstung oder eine tiefgreifende Modernisierung kamen nicht infrage – zu teuer, zu zeitaufwendig. Eine pragmatische Lösung musste her.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Die Rettung: Woodward 2300E mit Custom-Logik</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Die Lösung fanden wir im&nbsp;<strong>Woodward 2300E-Control</strong>. Dieses bewährte System ist flexibler, als man auf den ersten Blick denkt:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sollwert-Anpassung:</strong>&nbsp;Wir haben das Standardprogramm des Reglers um eine Logik für einen inkrementellen Geber erweitert, um die alten 4-Leitungs-Signale wieder korrekt zu verarbeiten.</li>



<li><strong>Sicherheit &amp; Zuverlässigkeit:</strong> Zusätzlich wurde eine spezielle Startlogik entworfen, um die Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der alten Lok deutlich zu erhöhen.</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="655" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2301E-LOC-1024x655.webp" alt="" class="wp-image-1202" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2301E-LOC-1024x655.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2301E-LOC-300x192.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2301E-LOC-768x491.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2301E-LOC.webp 1043w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Das Ergebnis: Plug &amp; Play für den Kunden</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Das Beste an dieser Lösung? Sie war so effizient vorbereitet, dass der Kunde die neue Steuerung&nbsp;<strong>nach Anleitung selbst einbauen und anschließen</strong>&nbsp;konnte. Sogar die Parameteroptimierung verlief reibungslos in Eigenregie.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Das Fazit:</strong>&nbsp;Innerhalb kürzester Zeit war die Lok wieder auf den Schienen. Dass das Konzept überzeugt, zeigt das aktuelle Feedback: Vor kurzem erreichte uns eine Folgebestellung über zwei weitere Steuergeräte.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="769" height="1024" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/702-Locomotive-769x1024.avif" alt="" class="wp-image-1155" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/702-Locomotive-769x1024.avif 769w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/702-Locomotive-225x300.avif 225w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/702-Locomotive-768x1023.avif 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/702-Locomotive-1153x1536.avif 1153w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/702-Locomotive.avif 1441w" sizes="auto, (max-width: 769px) 100vw, 769px" /><figcaption class="wp-element-caption">defekter 702 Locomotive Control</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2300E-Locomotive-1024x768.avif" alt="" class="wp-image-1156" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2300E-Locomotive-1024x768.avif 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2300E-Locomotive-300x225.avif 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2300E-Locomotive-768x576.avif 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2300E-Locomotive-1536x1152.avif 1536w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/2300E-Locomotive.avif 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">neuer 2300E Locomotive Control</figcaption></figure>



<div class="wp-block-stackable-text stk-block-text stk-block stk-67nhmxg" data-block-id="67nhmxg"><p class="stk-block-text__text"><strong>Pro-Tipp für Anlagenbetreiber:</strong>&nbsp;Es muss nicht immer der teure Komplettumbau sein. Oft lässt sich mit moderner Hardware und intelligenter Programmierung die alte Schnittstellen-Logik erhalten und die Maschine binnen weniger Tage wieder in Betrieb nehmen.</p></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wwd-retrofit.org/702-locomotive-control/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proact Gen.I Retrofit</title>
		<link>https://wwd-retrofit.org/proact-retrofit/</link>
					<comments>https://wwd-retrofit.org/proact-retrofit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poncha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drehzahlregler]]></category>
		<category><![CDATA[Proact]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wwd-retrofit.org/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[Warum war die Woodward ProAct-Serie über Jahrzehnte unschlagbar? Ganz einfach: Schnelligkeit und Präzision. In kritischen Umgebungen wie Kraftwerken oder Rechenzentren, wo jede Millisekunde zählt, waren sie das Maß der Dinge. ​Bei uns bei Turner-ECS sehen wir die Qualität täglich in der Werkstatt – oder besser gesagt, wir sehen sie selten, weil die Aktuatoren so extrem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Warum war die Woodward ProAct-Serie über Jahrzehnte unschlagbar? </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ganz einfach: Schnelligkeit und Präzision. In kritischen Umgebungen wie Kraftwerken oder Rechenzentren, wo jede Millisekunde zählt, waren sie das Maß der Dinge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">​Bei uns bei Turner-ECS sehen wir die Qualität täglich in der Werkstatt – oder besser gesagt, wir sehen sie selten, weil die Aktuatoren so extrem robust gebaut sind. Aber auch die beste Technik kommt irgendwann in die Jahre. Die gute Nachricht für alle Anlagenbetreiber: Das Upgrade auf die neueste Version der ProAct Gen I ist ein echtes ‚Plug-and-Play‘-Erlebnis. Digitales Steuergerät und Aktuator sind technisch auf dem neuesten Stand, behalten aber die exakt gleichen Maße und Anschlüsse bei. Ein effizienteres Retrofit gibt es kaum.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die größte Hürde beim Austausch eines <strong>Proact-Systems der ersten Generation</strong> (bestehend aus Regler und Aktuator) ist oft die Unklarheit darüber, welches Nachfolgesystem tatsächlich das richtige ist.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Warum wurde eine neue Version notwendig?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Woodward musste das Design anpassen, da die ursprünglich verwendeten Hall-Sensoren (Winkelaufnehmer) im Aktuator nicht mehr verfügbar waren. Da die neuen Sensoren technisch nicht mit der alten Hardware kompatibel waren, musste konsequenterweise auch das Design des Reglers überarbeitet werden.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="926" height="415" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new.webp" alt="" class="wp-image-1140" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new.webp 926w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new-300x134.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new-768x344.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 926px) 100vw, 926px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="795" height="292" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new-interface.webp" alt="" class="wp-image-1141" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new-interface.webp 795w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new-interface-300x110.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/proact-old-new-interface-768x282.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 795px) 100vw, 795px" /></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Kompatibilität und Empfehlung</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Die gute Nachricht vorab: Sollte der alte Aktuator noch voll funktionsfähig sein, kann dieser auch mit dem neuen Regler betrieben werden. Dennoch empfiehlt es sich, <strong>beide Komponenten</strong> zeitgleich auszutauschen, da das alte System bereits seit Jahrzehnten nicht mehr produziert wird.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ein entscheidender Vorteil des neuen Reglers ist die moderne Bedienoberfläche. Alle Parameter lassen sich bequem am PC auslesen und anpassen – ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem unpraktischen alten Handheld-Terminal mit seinem zweizeiligen Display.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Der konkrete Austausch</h4>



<p class="wp-block-paragraph">In unserem Fall wurde ein altes Set mit folgender Konfiguration ersetzt:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>9905-462 &#8211; Proact-Drehzahlregler</strong></li>



<li><strong>8405-020 &#8211; Aktuator</strong> mit einem Stecker, Feder-Rücklauf und Drehrichtung im Uhrzeigersinn (CW).</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">Als passender Ersatz wurden folgende Komponenten gewählt:</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>8400-065:</strong> CONTROL-<strong>PROACT SPD CTRL</strong> MODEL I RMT SPD SETTING (ROHS)</li>



<li><strong>8405-065:</strong> <strong>ACTUATOR-PROACT I</strong>, CW, MS CONNECT, SPEED CTRL</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">Installation und Inbetriebnahme</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Optisch unterscheiden sich die neuen Geräte kaum von ihren Vorgängern, und auch der Anschluss erfolgt identisch. Ein großer Pluspunkt: Sowohl die vorhandenen Kabel und Stecker als auch die mechanischen Befestigungsbohrungen können eins zu eins weitergenutzt werden.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da die Parameterbezeichnungen des neuen Reglers mit den alten identisch sind, war die Konvertierung in wenigen Minuten erledigt. Die alten Daten wurden mithilfe eines Handheld-Simulators und eines <strong>RS-422-zu-USB-Interfaces</strong> ausgelesen und anschließend via <strong>Kvaser-CAN-Interface</strong> in die neue Steuerung übertragen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">in diesem Bild sieht man die Belegung des Interfaces des Proact,</p>



<div class="wp-block-stackable-columns stk-block-columns stk-block stk-9539ac8" data-block-id="9539ac8"><div class="stk-row stk-inner-blocks stk-block-content stk-content-align stk-9539ac8-column">
<div class="wp-block-stackable-column stk-block-column stk-column stk-block stk-3e30f51" data-v="4" data-block-id="3e30f51"><div class="stk-column-wrapper stk-block-column__content stk-container stk-3e30f51-container stk--no-background stk--no-padding"><div class="stk-block-content stk-inner-blocks stk-3e30f51-inner-blocks">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/PROACT-GEN-I-1024x768.webp" alt="Proact Control" class="wp-image-1136" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/PROACT-GEN-I-1024x768.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/PROACT-GEN-I-300x225.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/PROACT-GEN-I-768x576.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/PROACT-GEN-I-1536x1152.webp 1536w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/PROACT-GEN-I-2048x1536.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Proact Speed Control</figcaption></figure>
</div></div></div>



<div class="wp-block-stackable-column stk-block-column stk-column stk-block stk-6015519" data-v="4" data-block-id="6015519"><div class="stk-column-wrapper stk-block-column__content stk-container stk-6015519-container stk--no-background stk--no-padding"><div class="stk-block-content stk-inner-blocks stk-6015519-inner-blocks">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="368" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/RS422-connection-1024x368.webp" alt="Proact RS422" class="wp-image-1137" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/RS422-connection-1024x368.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/RS422-connection-300x108.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/RS422-connection-768x276.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/RS422-connection-1536x552.webp 1536w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/RS422-connection-2048x736.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">RS422 &#8211; pinout</figcaption></figure>
</div></div></div>
</div></div>



<p class="wp-block-paragraph">ein kurzes Video zeigt zwei möglichen Programme zum auslesen der Parameter aus alten Steuerung:</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="PROACT ST2000" width="1290" height="726" src="https://www.youtube.com/embed/WMo5as4zioA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="PROACT Proact User Interface" width="1290" height="726" src="https://www.youtube.com/embed/OcdPwHxBwwE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<h4 class="wp-block-heading">Das Ergebnis:</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Zur positiven Überraschung funktionierte das System auf Anhieb. Der Motor konnte den Betrieb sofort wieder aufnehmen, ohne dass eine weitere Feinabstimmung der Parameter erforderlich war.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/new-Proact-ROHS-8400-067-1024x768.webp" alt="" class="wp-image-1275" srcset="https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/new-Proact-ROHS-8400-067-1024x768.webp 1024w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/new-Proact-ROHS-8400-067-300x225.webp 300w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/new-Proact-ROHS-8400-067-768x576.webp 768w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/new-Proact-ROHS-8400-067-1536x1152.webp 1536w, https://wwd-retrofit.org/wp-content/uploads/2026/05/new-Proact-ROHS-8400-067-2048x1536.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h5 class="wp-block-heading">und hier ist das Beweisvideo, dass das neue ProAct &#8211; System hervorragend funktioniert:</h5>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="new Woodward ProACT Actuator" width="1290" height="726" src="https://www.youtube.com/embed/KGsJOuRCHxI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>


]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wwd-retrofit.org/proact-retrofit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1135</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
